孤东采油厂一体化治理长停井,有效盘活油气资源
众观胜利 | 2024-04-20 16:46:19原创
顾松 来源:黄三角早报
GOGD55X24井是胜利油田孤东采油厂的一口停产2900多天的油井,累计生产原油9714吨,停产前日产油1.4吨,停产后曾多次扶井,均因井况复杂而搁置。
今年初,采油厂方案组集中多位地质、工艺方面的“良医妙手”把脉会诊,结合油井地质特点和井况,制定了大修打通道+降黏剂+二氧化碳冷采复产方案,同时配套水井增注补能,实施后日增油4.5吨,综合含水仅41.2%,让这口沉睡多年的长停井再次“上岗”,有效盘活了油气资源。
孤东采油厂油区勘探面积小、新井贡献率低,老区产量是采油厂的“压舱石”,直接决定着年度生产经营任务的完成情况。因此,做好长停井治理,盘活油气资源是采油厂老区稳产的重要举措之一。
近年来,孤东采油厂树立“只有做大产量规模才能降低开发成本”的理念,不断完善长停井治理的组织架构,构建了采油厂厂长任组长的领导组、分管副厂长任组长的审查组和首席专家任组长的技术组,统筹协调财务、生产、技术、地质、工艺和管理区协同作战,确保长停井治理管理运行通道畅通、思路技术保障对症,实现了对失控储量的恢复动用,自然递减率大幅下降的目标,2023年稀油自然递减率下降至8.2%,创近年来最低值。
通过开展停产停注井潜力大调查,孤东采油厂立足油藏潜力和井况问题逐井筛选治理,强化地质工程一体化,技术人员深入分析储层条件、井筒情况、动静态资料等,聚焦“砂、水、稠、散”四大矛盾,逐步掌握疏防集成新技术应用、调堵一体化控水、组合注汽升温降黏、精准井底定位修井等关键技术,为长停井建立“体检报告”。
通过地下分析与地面设备、工艺流程相结合,他们实施“三位一体”诊断,不断丰富和完善长停井治理技术手段,优化治理措施,将低效、无效井变成一个个新的增效阵地。
思路一转变,问题成潜力。今年初,孤东采油厂关停597天的GOGD827P12井,通过解堵注汽辅助措施重新上岗,日产液22.7吨,日产油5.2吨。
据了解,这口井于2022年5月不供液停产,停产前日产油仅0.2吨。技术人员通过从油藏、工艺两个方面分析,发现该井采出程度低,且水平井控制面积大。经过细致分析低产原因,他们对该井实施“解堵+DCS配套氮气隔热复合工艺”辅助超临界锅炉实施注汽,让这口老井再次高效生产。
数据显示,去年以来,孤东采油厂通过逐井摸排长停井潜力,对筛选出的潜力较大的长停井进行重新论证、精准配套,共实施长停井治理158口,阶段增油9045吨、增加有效注水14.07万立方米。
孤东采油厂坚持以高效注采井网完善、优化注采结构为抓手,根据油藏潜力和配套工艺技术,依托小修、大修、侧钻、二次完井等方式,通过用好油田合作扶停、内部扶停等相关政策与自主扶停相结合,加大扶停力度,实施动态治理,恢复经济可采储量,优化低效资源、盘活存量资产。
GO7-53X175井是孤东油田七区中单元的一口油井,储层钻遇较好,因套管缩径停产。技术人员通过深入分析井组累采累注状况,在明确历史驱替流线基础上,进一步论证了井区剩余油富集状况,实施大修换井底措施治理,同步完善注采井网,恢复井区储量控制,开井后日产油3.1吨。
孤东采油厂副总地质师、地质所党支部书记崔文福表示,2024年,孤东采油厂将继续加大长停井扶停排查力度,计划治理长停井110口,预计全年恢复产能0.9万吨。(黄三角早报记者 顾松 通讯员 尹永华)
责任编辑:马瑞琳