以案为鉴 | 燃油滤器堵了,主机“怠工”?船舶故障预防必看案例
综合新闻 | 2025-05-27 20:30:05
来源:大众新闻·山东法制报
在船舶运营过程中,主机犹如船舶的“心脏”,其健康状况直接关系船舶航行安全。然而,主机运行过程中,一些看似微小的故障却可能成为引发重大事故的“导火索”。今年,一艘船舶在青岛港主航道进港航行期间,因燃油滤器脏堵导致主机加速失灵,险些发生严重航运事故。本期以案说法将通过对该案例的分析,深入剖析类似故障的成因及其预防与处置措施。
案例介绍
2025年2月6日20时30分,塞浦路斯籍散货船“K”轮(船长225米、船宽32米),在驶入青岛港主航道第二警戒区水域时突发主机故障,船长尝试提速时主机无响应并触发警报。事发水域为船舶进出港交汇密集区,“K”轮失控直接威胁航道通航安全,将造成后续多艘船舶进出港延误。根据海事部门指令,为防止发生次生事故,“K”轮取消靠泊计划,在拖轮护航下紧急锚泊于前海三号锚地。
故障分析
现场检查
按照《山东海事局关于加强机件故障船舶的管理规定》和《青岛海事局船舶海上交通异常情况处置工作须知》要求,青岛海事局执法人员登轮开展主机故障原因调查。
1、PSC检查官首先向船长和轮机长了解主机故障情况,查阅轮机日志、维护保养记录等材料,现场检查主、辅机状况。
2、经过进一步查阅轮机部抵港前自查清单,发现燃油系统自查仅涉及油泵、油柜液位等项目,未提及燃油管路和滤器。
3、最后,PSC检查官共发现13项缺陷,其中3项滞留缺陷。依据相关规定,海事部门依法对该轮实施滞留措施。针对检查中发现的问题,执法人员建议船舶管理公司进一步完善安全管理体系文件,切实加强抵港前关键设备的检查维护,并定期测试报警系统的工作状态,确保设备运行可靠、响应及时。
原因分析
本次主机故障主要原因为燃油自清洗滤器脏污,滤器进出口压差报警未启动,导致机舱值班人员未收到滤器报警,未能及时在滤器控制面板上启动人工清洗程序,最终造成主机燃油供给不足,无法加速。
间接原因为船方抵港前自查工作存在疏漏,缺乏对整个燃油系统的检查和重要设备报警功能的测试,过度依赖燃油滤器的自动清洗功能。
安全管理建议
1、强化维护保养
建立更加详细的燃油滤器维护保养计划,明确清洗、拆检和换新周期,定期进行维护并做好记录。同时,加强燃油品质管控,在燃油加装环节严格把关,必要时进行燃油品质检测,避免使用含杂质过多的燃油,减少燃油滤器脏堵的风险。
2、加强人员培训
加强对相关业务人员的培训,重点围绕重要设备的日常维护保养、故障排查与应急处置等内容,提升其对燃油系统关键部件重要性的认识和突发状况下的应对能力。
3、健全应急预案
进一步健全船舶应急管理体系。完善主机故障等突发状况的应急预案,定期组织针对性演练,确保紧急情况下反应迅速、处置得当。
青岛海事温馨提示
燃油滤器是船舶主机的“健康卫士”,其清洁状况直接关系航行安全。近期案例警示大家,滤器脏堵致主机加速失灵,进而引发航道拥堵、船舶碰撞等严重险情。
请务必严格落实设备维护规范:定期清洗滤器并做好记录,日常注意燃油品质检查,加强轮机员的应急操作培训,确保在发生故障时能够迅速启用备用滤器。
安全无小事,防患于未“堵”。让每一次出海,都稳健、安心!
(通讯员 万耿军)
责任编辑:李晓琳