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铁板与匠心:华电青岛发电铸就山东首家无人煤仓破局之路

王春燕   来源:半岛都市报·半岛新闻客户端

2025-08-12 10:55:05原创

过去,华电青岛发电有限公司燃料车间常处于紧张忙碌中。监控屏幕前,程控员紧盯着煤仓煤位数据,一旦两路煤仓同时发出满煤警报,需迅速切换界面手动抬起犁煤器;若未能及时阻止煤粉溢出,煤粉会快速覆盖输送带,易引发机器故障或输送带破损,影响生产运行。

如今,公司54个原煤仓在无人值守状态下平稳运行,输送带不再有煤粉堆积。这场改变的背后,是1992年出生的电工班副班长李庞博带领团队,用铁板与匠心攻克设备难题的实践。

困局:被煤粉吞噬的生产防线

发电企业的燃料车间是电厂“粮草仓库”,原煤仓的高料位限位开关则是守护“粮草”不溢出的关键。这个不起眼的装置,直接关系上煤安全、设备寿命和人力成本。

“那时候我们每周至少要维修一次原煤仓。”李庞博回忆时眉头紧锁。传统阻旋式料位计灵敏度不稳定:煤粉一沾就误报,导致犁煤器无故抬起、煤仓未满即停;调迟钝些,煤粉又会大量溢出。“印象最深的一次,输送带从十米撕裂至一百多米,20多人三班倒修了44小时才恢复生产。”

当时的困境源于煤质不稳定:细煤粉黏住传感器,大块煤砸坏设备;限位开关频繁故障,运行人员需同时监控排、上煤两套系统,两路满煤时往往顾不过来。检修人员陷入“维修-损坏-再维修”的循环,每周近20人次投入维修,输送带最短不到一个月就需更换。

为打破困局,车间曾尝试采用兄弟电厂推荐的电容式限位开关,但煤粉污染造成导电性干扰导致信号时灵时不灵;阻旋式开关的旋转叶片常被大块煤砸断,两种方法试验一年,问题依旧。“不是设备本身不行,是煤质特殊,容易影响设备正常工作。”李庞博笑着说,难掩无奈。

破局:从“碰开关”到“铁板挡板”的灵感迸发

2018年一个夜班,李庞博看着因误报停摆的上煤系统,跳出固有思维:“阻旋、电容式开关核心都是触发微动开关,何不采用更直接的方式?”

这个“直接方式”成了创新核心——用坚固铁板做挡板,靠煤粉溢出的冲击力带动传动轴,直接触发微动开关。“原理很简单,让煤自己‘告诉’设备该停了。”李庞博解释。

团队设计方案:溜煤槽外壁装固定法兰,护罩内藏微动开关,仓内垂挂1.2米铁制挡板;煤满溢出时冲击挡板,传动轴带动开关动作,信号直达配电箱触发犁煤器自动抬起。这种机械挡板传动式限位开关无复杂电子元件,靠物理冲击传信号,从根源避开煤粉沾污、煤块撞击问题。

创新之路并非坦途。2019年首台试验装置安装时,法兰固定不牢导致导筒偏移、挡板手杆螺丝过长引发扭转、杂物挂住挡板等问题接踵而至。“我们拆了装、装了改,把法兰焊接固定,手杆螺丝换单体,挡板改溜肩式,一点点消除隐患。”

施工条件更具挑战:煤仓不能停,只能利用每天上下午各一小时的停煤间隙作业。团队在闷热仓体内逐次固定法兰、安装传动轴、布设电缆,单台设备需两周完工,54个煤仓花了三四年才全部改造完成。“那段时间手机里全是挡板角度、开关灵敏度的调试照片。”李庞博说。

变局:从“人盯仓”到“仓自守”的跨越

经过5年试运行,华电青岛发电正式成为山东省首家原煤仓无人值守电厂。

数据显示:改造前每周至少1次输送带撕裂,如今每月最多1次小故障;检修工作量降至原来的十分之一,20多人围着煤仓转的场景不复存在,检修人员得以专注创新;十多万元投入换来每年数十万元维修及燃料浪费减少,更避免了停机损失。

“现在原煤仓听不到输送带撕裂声,看不到煤粉堆积的‘黑土地’。”燃料车间主任黄宁感慨。运行人员从紧盯屏幕的紧张中解脱,巡检人员无需穿梭于粉尘仓体,检修人员有了更多时间钻研创新。

这项基层自主研发的成果在 2025 年“青岛工匠”“青岛市职工创新成果”等奖项的评选中荣获“创新成果”奖,此前还曾斩获华电国际山东分公司青年创新创效成果金奖,并成功申请专利,为燃煤电厂解决原煤仓料位控制难题提供了可复制的 “青岛方案”。兄弟电厂获悉后,专门打电话咨询铁板挡板的构造原理和使用效果。

李庞博团队未止步于此。他们发现煤仓限位开关的微动开关长期受冲击偶尔出问题,正琢磨给开关加“缓冲垫”;还计划给挡板加装耐磨涂层以延长寿命。“创新就像上煤,得一仓推进,一点一点优化。”李庞博说,眼中透着对技术优化的专注。

从最初解困局的被动探索,到基层工匠的执着攻坚,再到无人值守的智能升级,华电青岛发电的原煤仓改造之路印证了朴素真理:真正的创新藏在解决实际问题的细节里,孕育于一线员工的实践中。那块沉默的铁板挡板,不仅挡住了溢出的煤粉,更推开了电厂智能化转型的新门。

(半岛全媒体记者 王春燕  通讯员 崔冬妮)

责任编辑:王琳