首页打开

山东能源付村煤业:枕戈待旦战年终 设备筑基保生产

县事通 | 2025-12-04 19:48:39原创

吴荣欣   来源:大众新闻

“油温正常,风压正常……”李师傅自从包保了2号压风机,他每天上班第一件事就是测油温、查风压,笔记本上记满了“健康数据”。

机电设备作为矿井生产运行的“筋骨脉络”,其稳定高效运转直接关系到年终各项生产目标的顺利达成。山东能源枣矿集团付村煤业公司为扎实推进年终安全生产各项工作,聚焦机电设备全生命周期管理,深耕精细化维护举措,充分激发一线班组活力,通过创新管理办法、攻坚技术难题,全面提升设备完好率与运行效率,为决战年终安全生产筑牢坚实的设备保障。

“设备维修,三分靠技术,七分靠管理。”精细化管理成为破解设备运维难题的“金钥匙”。他们推行的“三查三验+包机到人”特色管理办法,把精细化要求贯穿设备维护与创新项目落地全过程,彻底实现了从“被动修”到“主动防”的转变。

“‘三查三验’是我们的设备管理硬标准,自实行以来维修设备优良率达到了100%……”该公司机电工区班长刘尚峰说,他们班前查方案,班组全员对照图纸逐项梳理流程,不仅标注常规卡壳环节,更精准细化创新项目关键参数;班中查过程,每道工序都以毫米级标准严格把控,螺栓力矩、焊接误差等细节绝不松懈;班后查成效,全程跟踪设备运行数据,确保维修与创新装置无任何隐患。同时,通过严格执行个人自检、班组互检、工区专检三级验收制度,层层压实责任,守住质量底线。

在责任落实上,他们推行的“包机到人”制度激活了班组内生动力。他们为每台压风机、每段管路、每台水泵设备都配备专属“包保人”,把日常巡检、故障处理等责任直接“钉”到个人,包保人“首问负责”,让每台设备都有了“主人”。

自该管理办法推行以来,公司设备维护成效显著提升,设备故障率同比下降35%,职工人均维修效率提升20%,推动了设备管理质量效率的双提升。

与此同时,他们根据生产实际,以技术改造破解生产难题,提高了设备使用效率。在该公司选煤厂,尾煤压滤911刮板机因长期高负荷运转,过长的刮板跑道导致设备卡壳、断链故障频发,严重影响生产效率。

为保障年终洗煤生产顺畅,他们组成技术攻关组,反复推演改造方案,精准切割跑道,成功缩短16米刮板跑道。改造后,刮板机运转阻力大幅降低,故障发生率下降20%,使用周期从半年延长至一年,尾煤压滤效率显著提升,为洗煤年终产能冲刺扫清了障碍。

设备稳则生产顺,责任实则攻坚赢。当前,年终安全生产决战已进入关键阶段,从精细化管理筑牢运维根基,到技术改造突破生产瓶颈,他们以“设备24小时转,责任心25小时在线”的坚守,守护着每一台设备的平稳运行,为打赢年终安全生产攻坚战提供坚实保障。

(大众新闻记者 吴荣欣 通讯员 任文文 马明)

责任编辑:苏子龙

大众新闻原创内容,未经授权不得转载

转载事宜请联系大众新媒体大平台 联系电话:0531-85193469